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探究自卸式除鐵器的運作與改造試驗
據悉,自卸式除鐵器在運行中有損壞埋刮板機的現象,有研究人員對此進行了運作試驗后得出,該干式自卸除鐵器溫升過高。而其表面溫度過高,仍是產生輸送線依然存在著安全隱患,由于安裝現場二次粉塵濃度較高,聚在除鐵器表面的粉塵可能會因高溫而達到自燃(國外有除塵器表面高溫引起煤塵自燃的案例)。而且,它在運輸人群中埋刮板,一旦粉塵自燃,就會形成火源并造成蔓延趨勢,故定要在保持磁吸力的條件下,降低除鐵器表面較高溫度,否則除鐵器的安裝還是未達到安全生產的要求。
根據自卸除鐵器的工作原理,勵磁電流與溫升密切相關,減小勵磁電流能使溫升下降,但磁吸力也隨之下降。我們需要找到一個溫度控制在90℃以下,而磁吸力能滿足實際生產需要的勵磁電流值。
改造除鐵器的方案和試驗如下:
干式自卸式除鐵器吸力范圍∶較大為75kg,較小為幾克,范圍雖較大,但產品調節勵磁電流的插頭只有3個,調整范圍太小。實際上,經過一次過濾后,糧食中的鐵含量不會大于20kg,即使考慮到帶式輸送機的摩擦力,也只有35kg。較小鐵物件能被吸起的外型尺寸,邊長在30mm左右。若小于該尺寸的鐵質,被包裹在物料中不可能與埋刮板機部件產生強烈碰撞出現火源。
根據以上磁吸力范圍條件,我們的設計是從改進和增加自卸除鐵器的勵磁調節范圍開始的,勵磁控制器和勵磁變壓器改造后,自卸式除鐵器的勵磁調節范圍可隨意調整。再一個便是模擬生產環境條件,采用正交試驗法,逐步增加電流值,確定吸力比、勵磁值、電流值和溫升,經過多次運行和吸風試驗,終端確定了一個較好的比值,既能達到安全生產的需要,又能使鐵分離器的溫升不太高。經生產試運行和驗收后,除鐵器設備裝置現已正式投入系統生產運行中。
另外,為了保持系統中粉塵防爆的安全牢靠性,在管理措施上規定∶其一,班次巡查中及時清理磁性除鐵器上被抓吸的較大鐵雜物件;其二,散糧裝卸作業完成后,應及時清理落在除鐵器表面的小麥粉塵,除鐵器運行過程中粉塵沉積厚度不得大于15mm。
通過試驗和改造,自卸式除鐵器在投入裝卸生產的運行后,保持了安全生產的需要,再未發生過物件損壞埋刮板機的事故。
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